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记武汉凯迪正大在咸宁某食品公司的电缆预防性试验

  近日,武汉凯迪正大电气有限公司的专业技术服务人员携带KDXZ-108/108变频谐振耐压试验装置,赴咸宁市某食品有限公司,成功完成了一条10千伏、3*240平方、长度220米高压电力电缆的预防性试验。本次试验旨在评估电缆在长期运行后的绝缘健康状况,确保企业供电线路的稳定与安全,为食品生产的连续性与可靠性保驾护航。试验结果圆满,电缆三相绝缘阻值均表现优异,约为57G欧,顺利通过了17.8千伏、每相15分钟的交流耐压试验。

  该食品公司厂区内一条长度为220米、截面为240平方毫米的10千伏交联聚乙烯电缆,依据国家《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596-1996)及设备运行周期要求,需对该电缆进行交流耐压试验,这是检验其主绝缘强度、发现潜在缺陷直接有效的方法。

  武汉凯迪正大的技术人员考虑到被试电缆长度较短(220米)、电容量相对较小,且额定试验电压为17.8千伏(根据规程,10千伏电缆预防性试验电压通常为2U0,即2倍相电压),人员决定采用装置配置中的灵活组合方式。对于10千伏、截面积300平方毫米以下、长度500米以内的电缆,推荐使用一节27千伏/1A的高压谐振电抗器,并选用激励变压器的1.2千伏输出端。本次试验实际使用设备为108kVA/108kV串联谐振试验装置,仅使用一节电抗器,能够满足试验容量与电压要求。

  试验当日,人员严格遵循安全要求与通用注意事项,在现场设置安全围栏和警示标志,并由两名以上专业人员协同操作。

  技术人员首先确保整个试验系统的可靠接地,将变频电源、激励变压器、单节高压电抗器、电容分压器以及被试电缆,按照串联谐振的原理接线图正确连接。变频电源的输入接入现场三相380伏电源,输出连接至激励变压器初级;激励变压器次级1.2千伏抽头引出,串联电抗器后,再通过高压引线连接至电缆一相线芯,电缆另一侧线芯及屏蔽层接地,构成谐振回路。电容分压器并联在高压端与地之间,用于精确测量试验电压。

接通电源前,操作人员对变频电源控制面板进行参数设置:

  起始频率与终止频率:设置为30Hz至300Hz宽范围扫描,以确保准确捕捉谐振点。

  起始电压:设定为20V,适合电缆这类高Q值试品。

  阶段试验电压与时间:第一阶段试验电压设置为17.8千伏,试验时间设置为15分钟。

  激励变变比与分压器变比:根据实际使用的激励变压器抽头(1.2kV)和分压器铭牌参数准确输入。

  过压保护:设定为比试验电压高10%,约19.6千伏。

  闪络保护:根据设备最高电压小于150kV的指引,设置为3千伏,确保保护灵敏可靠。

  参数设置完毕后,对所有连接线进行最后复查,确认无误。随后进行自动寻找谐振点并升压。

 操作人员返回主菜单,选择自动试验模式。点击开始试验后,设备进入自动调谐流程。变频电源从30Hz开始,以小步进频率向高频段扫描,同时输出一个较低的起始电压。系统实时监测回路电流,当扫描频率达到电缆与电抗器串联的固有谐振频率时(经计算与实测,约在180Hz附近),回路电流达到最大,电压与电流同相位,设备自动锁定此频率为最佳试验频率。整个过程快速平稳,仅用时约一分钟。

  找到谐振点后,系统自动转入升压阶段。电压从零开始,以平稳的速度攀升至设定的17.8千伏目标值。在此过程中,串联谐振的优势得以体现:电源只需提供回路中有功损耗的功率,因此输入电流很小,设备轻便高效;输出电压波形为正弦波,畸变率低,有效避免了谐波对电缆绝缘的伤害。

  电压稳定在17.8千伏后,系统进入计时阶段,开始为期15分钟的耐压倒计时。在此期间,操作人员严密监视控制屏幕上的实时电压、电流、频率参数,并监听设备运行声音。整个耐压过程中,高压侧电压稳定,泄漏电流极小且无异常变化,无任何放电、闪络或异常声响。电缆经受住了考验,绝缘性能表现稳定。

  15分钟计时结束,设备自动进入降压程序,将电压平稳降至零,然后切断高压输出。试验顺利通过。

   凯迪正大提供各种交接试验、预防性试验、高低压电气试验、电缆故障查找、电力运维等工程服务。公司凭借齐全的设备、丰富的经验和专业的技术,能够为客户提供及时高效的服务。24小时联系电话:15827263478。

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